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推進市政污水處理行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型,助力碳達峰、碳中和

時間:2021-07-05 09:11

來源:《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)》雜志2021年第6期

作者:常紀(jì)文,井媛媛,耿瑜,宋曉彤

污水處理企業(yè)的運營節(jié)能一般通過精細化智能管控和新技術(shù)的應(yīng)用來實現(xiàn)。

1.3.1 污水處理廠運營精細化智能管控的節(jié)能情況

精細化智能管控,即通過采用先進的管理思維和技術(shù)手段,提供一套應(yīng)用于污水處理廠的集智能化控制、物聯(lián)網(wǎng)接入采集、一體化中央監(jiān)控、移動化管控平臺、大數(shù)據(jù)分析和科學(xué)化決策于一體的自動化、智能化、智慧化污水處理廠整體解決方案,在實現(xiàn)污水處理廠少人或無人化生產(chǎn)運營管理的同時,達到節(jié)能降耗的目的,特別是實現(xiàn)對電耗和藥耗的控制。

精細化智能管控目前在我國處于發(fā)展階段,大部分企業(yè)正通過“試點帶動局部”再到“全面布局”的方式在集團內(nèi)部開展精細化智能管控的推廣,目前已初見成效。

典型案例如下:

1)北京排水集團重點對鼓風(fēng)曝氣系統(tǒng)及藥劑投加系統(tǒng)展開精準(zhǔn)控制,曝氣能耗降低了10%,藥劑投配率降低了30%~50%。通過精準(zhǔn)控制系統(tǒng)的運行,全集團每年可降低電力消耗1500萬~2000萬度,減排二氧化碳9000~12 000噸。

2)北控水務(wù)構(gòu)建了基于大數(shù)據(jù)的水廠信息數(shù)據(jù)中心,建設(shè)了水廠生產(chǎn)運營系統(tǒng),建立了集約化的管控體系,建立了分析決策支持系統(tǒng),建立了規(guī)范的業(yè)務(wù)流程,建設(shè)了運營移動互聯(lián)APP應(yīng)用系統(tǒng),建成了基于云計算、大數(shù)據(jù)的智慧水務(wù)系統(tǒng)。通過智慧水務(wù)的運行,2020年北控水務(wù)原材料費用下降5339萬元,原材料噸水成本下降25.8%,年節(jié)約碳源15 000噸,年節(jié)約除磷劑20 000噸,并大幅減少了二氧化排放量和剩余污泥量。

3)首創(chuàng)股份聚焦于重點能耗設(shè)備的運行效率管控,通過多項舉措的落地和能力建設(shè)的深入,實現(xiàn)電耗、藥耗的精細化管控和合理節(jié)約。合肥十五里河污水處理廠通過能效管控平臺的輔助,噸水電耗同比降幅達10%以上。長治污水處理廠通過生物建模技術(shù)的輔助,最終實現(xiàn)碳源藥耗降低50%以上。成都陡溝河污水處理廠通過應(yīng)用智能曝氣控制系統(tǒng),曝氣系統(tǒng)的節(jié)能率達12.5%,全年可節(jié)約用電約15萬度。臨沂青龍河凈水廠通過實施智能藥劑投加系統(tǒng),噸水碳源投加量降幅達13%,噸水除磷劑投加量降幅達27%。

4)上海城投的白龍港污水處理廠在精細化智能管控方面也做了相應(yīng)布局,在污水生物處理中實施精確曝氣措施,在保證出水達標(biāo)的前提下,按需提供微生物所需的溶解氧,避免曝氣能耗的浪費;在污水除磷處理中,通過智能計算和調(diào)控,實現(xiàn)按需調(diào)整加藥率并精準(zhǔn)加藥,在滿足出水達標(biāo)的前提下,避免了藥劑的過量投入。

5)中環(huán)水務(wù)的貴陽六廣門再生水廠處理量為12萬噸/天,工藝智能優(yōu)化系統(tǒng)采用模糊邏輯和閉環(huán)自動控制原理,系統(tǒng)可實現(xiàn)精確曝氣、精確加藥、精確回流、進水異常處置等,實現(xiàn)生化處理系統(tǒng)運行效果的優(yōu)化控制,節(jié)省設(shè)備的用電量。

1.3.2 污水處理廠新技術(shù)應(yīng)用后的節(jié)能情況

1.3.2.1 好氧顆粒污泥技術(shù)

該技術(shù)屬于最具發(fā)展?jié)摿Α⒖商娲鷤鹘y(tǒng)技術(shù)的戰(zhàn)略性前沿生物處理技術(shù)之一。與全球范圍廣泛使用的傳統(tǒng)絮狀活性污泥法相比,好氧顆粒污泥技術(shù)的微生物富集量是傳統(tǒng)技術(shù)的2~3倍,其生化反應(yīng)效率高,出水水質(zhì)好,占地面積比傳統(tǒng)工藝節(jié)省20%以上,藥耗、能耗都有明顯的降低。國內(nèi)龍頭企業(yè)已通過自主研發(fā)攻克了該技術(shù)的工程應(yīng)用瓶頸,突破了國外的技術(shù)封鎖。北京排水集團2019年建成并運行國內(nèi)首個好氧顆粒污泥方莊城市污水示范項目(1800立方米/天),正在建設(shè)國內(nèi)最大規(guī)模吳家村好氧顆粒污泥城市污水處理項目二期(80 000立方米/天),預(yù)計項目建成后因降低耗電量可較傳統(tǒng)活性污泥技術(shù)減少碳排放882噸/年,其中2021年7月將實現(xiàn)一期(20 000立方米/天)調(diào)試運行(見表1)。首創(chuàng)股份河南省南陽淅川縣馬鐙污水處理廠應(yīng)用自主研發(fā)的CREATE好氧顆粒污泥技術(shù)進行提標(biāo)擴容,深入挖掘處理潛力,原位擴容3倍以上,降低能耗、藥耗20%以上,降低人工成本30%,同時出水水質(zhì)更穩(wěn)定。

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標(biāo)注:該項目為好氧顆粒污泥工程2期

1.3.2.2 同步硝化反硝化技術(shù)

北控水務(wù)徐州睢寧污水處理廠日處理城市污水4萬噸,生化處理采用A2O工藝,長期進水碳氮比偏低(COD/TN為4:1),為確保出水總氮穩(wěn)定達標(biāo),日常運行中需補充大量碳源,大大增加了污水處理成本。自2018年起,污水處理廠逐步嘗試采用同步硝化反硝化工藝,經(jīng)過運行驗證,優(yōu)化后的系統(tǒng)運行穩(wěn)定:出水COD、氨氮等保持原有處理效果;總氮得到明顯控制,出水總氮穩(wěn)定下降1.5~3.5毫克/升;碳源添加量下降15毫克/升;日處理能力提高2000~4000噸。

1.3.2.3 厭氧氨氧化技術(shù)

該技術(shù)是當(dāng)今世界上最先進的污水生物脫氮技術(shù),其利用亞硝態(tài)氮與氨氮反應(yīng)直接生成氮氣,與傳統(tǒng)污水處理工藝相比,可節(jié)省占地、投資和運行費20%以上,節(jié)約能耗30%以上,節(jié)約藥劑90%以上,全過程碳排放減少50%以上,為未來實現(xiàn)城市污水處理廠能源自給和能源供給提供支撐。北京排水集團自主研發(fā)了系統(tǒng)性厭氧氨氧化技術(shù)體系,已在北京五個污泥處理中心建成世界最大規(guī)模的厭氧氨氧化污泥消化液脫氮工程,總處理規(guī)模15 900立方米/天,每年因降低耗電量可減少碳排放1.05萬噸(見表2)。

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1.3.2.4 其他探索性工藝

具體包括:

1)免滅菌合成聚羥基脂肪酸酯技術(shù)。免滅菌合成聚羥基脂肪酸酯(PHAs,俗稱可降解生物塑料)技術(shù),即利用污泥消化液制備可降解生物塑料。北京排水集團已建成污泥合成PHAs中試系統(tǒng)(250升/天),利用1噸污泥(80%含水率)可生產(chǎn)8千克PHAs,開辟了市政污泥資源化利用新途徑,從而替代石油基塑料。

編輯:李丹

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